中铝矿业生产管控中心配料工序改造磨机大瓦观察孔盖板,保证设备安全度夏

  • 发表于: 2023-05-10 18:40:59 来源:九商云汇


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“前后才半个小时的时间,磨机大瓦温度最高降低了10度。这样改造后,磨机就可以稳定开车,不用担心夏天跳停的问题了!”。5月9日下午,生产管控中心配料工序原料磨磨工小王,看到磨机大瓦观察孔瓦盖在改造前后,测量温度数据的对比后,由衷地感慨道。

配料工序原料磨现有7台磨机,每台磨机由进、出料端空心轴架设在瓦座上旋转,空心轴温度超过70℃时,就会造成磨机大瓦钨金层融化,设备无法开车。正常生产时,磨制矿浆使用的蒸发母液温度在70-75℃,加上石灰粉化和磨矿介质摩擦产生热量等原因,磨机本体表面温度高达90-95℃。每逢夏季,经常因为磨机大瓦温度高,造成设备被迫停车,不但影响到管道化矿浆的供应,还有可能造成化大瓦等设备事故的发生。

为便于检查设备状况,磨机每个瓦座上均开有两个观察孔,为避免异物落入,观察孔的盖板使用橡胶皮子制作。虽然密封效果好,但瓦座内的热量却无法散出来。为避免磨机跳停,高温季节,岗位人员就将磨机大瓦观察孔盖子移开或用焊条支起来,使瓦座内的热量散出来,从而降低大瓦运行温度。但这样做,也容易使灰尘落入到瓦座内,造成磨机大瓦润滑油污染;一旦异物落入瓦座内,还可能对空心轴造成伤害,影响设备正常运行。

为彻底扭转这种被动局面,配料工序决定对其进行改造。经过集思广益,决定采用PVC管件替代原有的瓦盖,从而改善瓦座内的通风效果,降低磨机大瓦的运行温度。

他们买来管件和材料进行加工。针对磨机进料端可能存在粉尘污染,瓦盖采用PVC弯头,使其开口向下,避免灰尘进入;出料端使用短节,最大限度地加强通风效果,并在PVC弯头和短节外端口蒙上不锈钢纱窗,使用喉箍固定在管件上,用以隔绝杂物。最后再将门搭加工后,作为合页使用,一端固定在管件上,一端安装在瓦盖上,这样就可以方便地掀起来,进行检查和检修作业。

5月9日下午,配料工序原料磨对一号棒磨南、北四个瓦座盖板进行了改造,经过对改造前后半小时温度的测量,瓦座内部和大瓦温度均下降了3-10℃,远超预期目标。看到这样的结果,现场参与试验的岗位员工不由自主发出了感慨。

下一步,配料工序将对其余磨机进行改造完善,从而保证设备稳定运行,安全度夏,为氧化铝"百元降本"工作打好基础。

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